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(輸液一車間□劉建營)二零一四年初,大容量注射劑市場已經(jīng)硝煙彌漫,價格壓得幾乎所有輸液廠家都透不過氣來。玻瓶的減產(chǎn)、塑瓶原材料的上漲造成了廠家虧損,而我們也不得不采取各種措施來彌補。這時公司要求我們結(jié)合市場行情,對市場進行考察,確定我公司大容量注射劑產(chǎn)品的發(fā)展方向。

前期的準備和確定主導方向是困難的,因為只有積極主動才能成功,被動只有挨打。所以,為保證市場穩(wěn)妥,副總經(jīng)理孫元清帶領(lǐng)我和二廠設(shè)備部部長李孟東實地考察了幾個廠家。根據(jù)他們的實際情況,我們通過全面考慮,最終確定了目標:第一,塑瓶四線和六線兩條線更改30口并使瓶胚減輕克重;第二,塑一線因有1000ml品種,為保證吹瓶合格率,依然保留32口只更改克重來降耗。

副總經(jīng)理孫元清結(jié)合本公司大容量注射劑車間的實際情況給我們定了三個方向:一是結(jié)合現(xiàn)在吹瓶實際情況做統(tǒng)計分析;二是制定小樣加快落實試吹;三是考慮容積、吹瓶瓶型、吹瓶合格率、滅菌瓶型、成品裝箱。結(jié)合這三個方向我們心里也定下了目標。

我和李部長是第一個接到公司命令的。副總經(jīng)理孫元清給我們講了市場情況和厲害關(guān)系,我們更感到了責任重大,而此時我們心里卻沒底,但心里卻暗暗較著一股勁,只有想不到的,沒有做不到的。

李孟冬部長經(jīng)驗豐富,到公司幾年來兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇,帶領(lǐng)車間進行了多次改造和創(chuàng)新。而此次這個重擔又落到了他身上。接到任務(wù)后,他首先查閱了大量的相關(guān)資料,咨詢了眾多廠家,同時也找了幾個其他廠家進行瓶胚試吹,但效果都不理想。副總經(jīng)理孫元清說那我們就自己做樣品自己試吹。好吧,工作說干就干!

首先我們根據(jù)之前250ml用的13.0g和11.5g瓶胚吹瓶數(shù)據(jù),總結(jié)消耗、合格率和每個廢品瓶子的特點。結(jié)合這些特點,我們最終確定了更改瓶胚的初步方向。由于瓶子爛底料較多,瓶口於料拉不開、瓶身拉伸不合理等這些缺陷,李部長每天都不停修改,畫出新的瓶胚草圖與孫副總及我們車間幾個人進行相互探討、商量,直到確定下來方案我們才結(jié)束。

為了不影響車間生產(chǎn)線的正常生產(chǎn),每天直到生產(chǎn)結(jié)束之后,孫副總才帶領(lǐng)我們進行初步的試驗。試吹、調(diào)試模具、參數(shù)與燈管溫度,我們不記得如此反復(fù)試驗了多少天,也許是因為經(jīng)驗不足,吹瓶合格率始終不高,就這樣每一個樣品模型出來后均以失敗告終。

但我們并未氣餒,在孫副總的帶領(lǐng)下,我們總結(jié)了一次次失敗的經(jīng)驗,改良了無數(shù)次的方案,試驗了一個又一個的瓶胚樣模,每一次的失敗我們都聚在一起反復(fù)商討研究,當時車間辦公室?guī)缀醭闪藢O副總辦公室,開會、商討、確定、實施幾乎成了我們上半年的家常便飯,也不知有多少個夜晚我們是在試吹瓶胚的車間里度過的,第二天我們還要正常上班。隨著經(jīng)驗的增加,同時經(jīng)過我們不懈的努力,最終確定了250ml,9.5g的注塑胚型。這比原先250ml,13g瓶胚整整輕了3.5g,比250ml ,11.5g瓶胚整整輕了2g。后來我們又陸續(xù)的試驗了500ml瓶胚改為16.8g,比原來輕了1g,100ml瓶胚改為6.5g,比原來輕了2.5g。就這樣三個規(guī)格注塑模具改制成功了。

只減克重并不是我們的最終目的,倘若吹瓶合格率和滅菌后瓶形達不到理想目標,這次的改造仍是完全失敗的。就這樣我們同時在進行著30口的吹瓶模具的實驗。原先的瓶型沒有改,但前期經(jīng)驗告訴我們,原來瓶底是我們的薄弱環(huán)節(jié),平底底部出褶,瓶底裂紋現(xiàn)象嚴重,這樣造成的損失和市場丟失不可估計。改,一定要改。我們又一次的投入到吹瓶底模實驗中,底模變淺、加深、接力頭加大。一個個方案在實驗中被否掉,最后我們想到了底部加筋花底。四個花的,兩個花的,更改底模斜度,我們幾個人反復(fù)思考并實驗,最終成功確定下來。這次的更改,增強了底部強度,提高了吹瓶合格率,徹底杜絕了底部起褶,為后期高壓滅菌打下了堅實基礎(chǔ),也為市場撐起了堅強后盾。

因為并不是單純一個環(huán)節(jié)成功了就代表著所有的環(huán)節(jié)都能成功,塑瓶考慮的因素太多,吹瓶合格率、容積、膨脹系數(shù)、是否鼓底,一個環(huán)節(jié)影響著一個環(huán)節(jié)。我們使用的是121℃滅菌,是否鼓底我們心里沒底。第一次滅菌失敗,全部鼓底。瓶胚定型了,我們只能從吹瓶和滅菌來解決膨脹問題,調(diào)整參數(shù)加速中間膨脹,合理調(diào)整滅菌柜各階段壓力系數(shù)最終我們的瓶型在121℃也穩(wěn)定下來,立式貼標機也能高速使用了。

所有試驗成功了,公司聯(lián)系確定更改30口第一條生產(chǎn)線在S6線,在李部長的聯(lián)系下車間于7月28日開始改造七天。(詳情請見第212期內(nèi)刊《S6線改造經(jīng)歷》一文)我們碰到的難題很多,但在孫副總和李部長的協(xié)調(diào)下我們一一克服了。按原定計劃8月3日試生產(chǎn),而當天我們就圓滿完成任務(wù),這一次是成功的,歸功與我們一次次地實驗。時間雖長,但我們一直沒有放棄、一直在堅持,因為我們相信我們能做到,也相信我們能做的最好。而這也正是我們所有天成人的信念。

在接下來的兩個月里,輸液S1線、S4線陸續(xù)完成了全部克重減輕和30口的改造,試生產(chǎn)運行至今,滅菌、吹瓶合格率都穩(wěn)定運行,各條生產(chǎn)線消耗都明顯降低。

經(jīng)過初步計算:250ml的瓶胚PP料每個減輕2g,現(xiàn)為9.3-9.5g,500ml每個減輕1g現(xiàn)為16.8g,100ml由9g減為6.5g,每個減輕2.5g。

①生產(chǎn)線共計3條,PP料按每條線每天產(chǎn)量21.5萬瓶算。

 

  每天可節(jié)約PP 料共計:21.5(萬瓶)×3(生產(chǎn)線)×2g=1.29噸PP料。

 

  按每月生產(chǎn)26天計,全年可節(jié)約PP料1.29噸×26(天)×12(月)=402.48噸,

 

  共折合人民幣402.48噸×1.36(萬元)=547.3728萬元。

 

②吹瓶合格率經(jīng)過改造后由97.3%提高到99.4%,提高2.1%,共計節(jié)約PP料

 

  每天可節(jié)約PP 料共計:21.5(萬瓶)×3(生產(chǎn)線)×2.1%×11.5g=155.7675kg

 

  按每月生產(chǎn)26天計,全年可節(jié)約PP料155.7675kg×26(天)×12(月)=48599.46kg

 

  共折合人民幣48.59946噸×1.36(萬)=66.09萬

 

  兩項共計全年可為廠節(jié)約:547.3728萬+66.09萬=613.4628萬元

    而因瓶胚克重減少使吹瓶燈管加熱參數(shù)降低,用電量明顯減少,壓縮空氣用量減少,也為公司大量節(jié)約了電費。此次創(chuàng)新效果明顯,吹瓶合格率在同行業(yè)中領(lǐng)先,瓶胚克重在同行業(yè)中領(lǐng)先,121℃滅菌瓶型在同行業(yè)中領(lǐng)先。在這之前我們用過10.5g瓶胚,吹瓶合格率較低、廢品較多,這次幾乎沒人相信我們能把克重250ml11.5g減到9.5g,比10.5g還輕了1g,也沒有人相信我們用9.5g瓶胚吹瓶比10.5g瓶胚吹瓶質(zhì)量還要好,滅菌后瓶形更穩(wěn)定,但我們做到了。是堅持、是團結(jié)、是相互信任、是我們在一直努力。

因為我們——使命在肩。